实际工况下,低泡表面活性剂真的低泡吗?
来源: | 作者:胜晟科技 | 发布时间: 573天前 | 375 次浏览 | 分享到:
低泡表面活性剂,只是单纯的在纯水中的现象,搭配至配方体系中,其泡沫表现会出现较大差异。

一次实验中,调整配方中无泡润湿剂和低泡润湿剂组分的比例后,对泡沫进行分析时,发现了一个有趣的现象,本文做详细记录:


【实验类型】金刚线冷却液模拟配方泡沫测试

【实验仪器】KRUSS 动态泡沫分析仪

【数据研判】

1.基础液面高度为20mm;

2.绿色线条为液面及泡沫的累计高度,通过绿色线条走向,反馈起泡高度和消泡速率;

3.红色线条为液面高度,通过红色线条走向,反馈泡沫合并速度和脱泡能力;

4.通过光线穿透率,反馈泡沫的细密程度和泡沫的分布状态、载液量等数据;

【模拟配方】

配方组成

配方1#

配方2#

润滑份(BASF-1740)

25%

25%

无泡润湿剂(SS-230)

5%

10%

低泡润湿剂(SS-940)

15%

10%

消泡剂(SDF-525)

2%

2%

消泡剂(SDF-022)

0.2%

0.2%

其他

-

【实验步骤】

1.鼓气频率:0.2L/min

2.泡沫直径:16-40μm

3.泡沫高度达到180mm,停止鼓气

4.泡沫高度低于50mm,恢复鼓气

5.3 4程序往复4次,结束实验

6.鼓气停止,持续记录泡沫状态180s

【原材料泡沫状态】

【SS-940 0.1% 泡沫粉体图】

【SS-230 0.1% 泡沫分析图】

如图可见,SS-230 较 SS-940 在起泡高度、泡沫丰富度、自消泡速度、载液量均有明显优势。

这是无泡润湿剂低泡润湿剂的自身性能差异。

【实验步骤】

1.配制1#、2#模拟配方;

2.将模拟配方溶液,按照1:100稀释,作为泡沫待测液;

3.空气流速:0.2L/min;

4.起泡直径:16-40μm;

5.泡沫高度达到180mm,停止鼓气;

6.泡沫高度低于50mm,恢复鼓气;

7.5  6实验段 往复4次,停止鼓气;

8.持续观察泡沫180s;

9.记录、分析数据。

【实验数据】

【模拟配方1#泡沫图】


【模拟配方2#泡沫图】

【实验数据分析】

模拟配方1#:

在1080秒内,泡沫始终未达到180的高度,且抑泡能力持续较好;

载液量分析,持续稳定,初期较短时间即完成泡沫整合,保持到停止实验阶段;

模拟配方2#:

在720秒的时间内,泡沫达到180cm 4次,第一次持续时间为180秒左右,后3次较为稳定;

载液量之中保持在25ml左右,直至实验完全结束,此表现为泡沫整合能力弱,泡沫更为细密,且不易合并;

【综述】

    1. HLB值较低的润湿剂,与水兼容性差,形成泡沫直径更小,消除速度更快,错觉为无泡沫;

    2. HLB值相对较高的润湿剂,形成泡沫直径大,消除自然消除速度较慢,表征为高泡;

    3. 综合工况下的泡沫情况,取决于系统配方的混合胶束情况;

    4. 1#配方稀释液无明显浮油,2#配方稀释液液面有零星油滴;

    5. 低HLB值表活,易引起配方兼容性问题,从而影响工况稳定;

    6. 载液量分析,较单纯泡沫高低分析更为重要;

    7. 此实验现象,仅限于鼓泡状态评测结果,为参考搅拌,冲击,摇动状态下的泡沫对比情况,仅供读者参考;







 


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